甲苯二异氰酸酯装置光气压缩机叶轮技术改造
成果简介
  沧州大化股份有限公司甲苯二异氰酸酯装置新安装国外进口AM2500型光气压缩机一台,自2011年10月投用以来,叶轮最长累计运行时间为6个月,最短3个月,就出现裂纹,严重时发生叶片断裂,装置停车。4年来一直是安全生产上的巨大隐患,并制约装置长周期运行;同时,采购一件叶轮进口备件需费用180万元。针对压缩机叶轮损坏问题,外方设计厂家在现有条件下已没有其他措施,如果再上一套机组,需要几百万元的投资。为此立足自身,解决光气压缩机问题被列为集团公司今年重点工作之一,公司专门成立技术攻关项目组,制定工作计划开展工作。
  项目目标:重新制作一件国产化压缩机叶轮,通过对压缩机叶轮进行加强改造解决叶轮频繁损坏问题,提高叶轮使用寿命,实现长周期运行;通过叶轮国产化降低采购费用。
  方案制定:通过压缩机运行各项数据监测分析,我们认为压缩机设计参数与实际工艺操作条件不匹配,压缩机实际工作能力过大,入口流量相对不足,压缩机频繁出现喘振,是叶轮损坏的主要原因。前期从工艺方面联系佶缔纳士公司技术人员、瑞典CEAB技术人员交流研究,对工艺操作参数进行分析、调整,一直没有取得效果。因此只能从设备方面进行改进,提高叶片抗喘振破坏能力,同时减小叶轮工作能力,降低喘振发生。通过在原叶轮中间加一圈加强筋的方式,对叶片进行加固,同时通过模拟计算确定可减少叶轮的排气能力。
  工作计划:
  1、2014年11月,项目组制定叶轮制造方案和进度计划。
  2、2015年1月初完成加强改进叶轮方案论证和叶轮制作。
  3、2015年1月10日更换改进后叶轮并投用,验证效果,并持续改进。
  工作开展:2014年11月,项目组制定了叶轮制造方案和进度计划,通过考察选定由淄博一家制造公司承担改进叶轮的制造,叶轮制造费用30万,远低于国外备件价格。改进叶轮制造从2015年1月开始进行,完成了叶轮铸造、动平衡试验,叶轮装配性能试验等工作,期间项目人员全程监造、验收,并就制造中发现的问题组织专题会议进行分析、改进。完成了叶轮制造。将改进的叶轮进行安装(拆检压缩机时发现原叶轮叶片已出现裂纹)。
  新制作的改进加强叶轮投用。对压缩机轴承振值、声噪、气蚀、喘振现象、电流等参数进行监测分析显示:压缩机喘振现象消失,气蚀、声噪、明显降低,轴承振值平稳。2015年8月10日,借停车检修机会对压缩机拆检,发现改进叶轮外观良好,无气蚀冲涮痕迹,进行着色探伤,未发现缺陷,压缩机运行平稳。检修期间项目组还实施了对光气压缩机实施入口管线取直、增加气液分离罐技改项目,进一步消除气蚀,改善运行工况。
  至今,改进的压缩机叶轮运行平稳,从目前运行参数监测情况分析,压缩机运行平稳,满足生产需要,实现了项目目标。
  
成果完成人
钱友京、赵志峰、张长革、桑桂峰、宋宝峰 刘梅红、李勇
完成单位
  单位名称: 沧州大化股份有限公司 联系人: 孟繁敬
  单位地址: 河北省沧州市永济东路20号 联系电话: 0317-3556482
  邮箱: 13703273439@163.com
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